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正值立夏時(shí),面對市場(chǎng)挑戰,太鋼嵐縣礦業(yè)公司比以往有著(zhù)更加強勁的內在動(dòng)力。近期,嵐縣礦業(yè)公司強力推進(jìn)全面預算編制、過(guò)程管控、分析評價(jià),以績(jì)效考核為抓手,形成管理閉環(huán),從設備降本、工藝降本、智慧降本等方面自下而上、自上而下,上下結合、橫向協(xié)同地細算賬、算細賬。據統計,第1季度,該公司半自磨機作業(yè)率同比增長(cháng)2.7個(gè)百分點(diǎn),半自磨機故障率同比降低0.28個(gè)百分點(diǎn),并節約電費約93萬(wàn)元;鐵精礦產(chǎn)量完成211.21萬(wàn)噸,較預算超產(chǎn)11.21萬(wàn)噸,比去年同期多生產(chǎn)10.49萬(wàn)噸。
嵐縣礦業(yè)公司黨委書(shū)記張耀斌說(shuō),想要落實(shí)好“算賬+經(jīng)營(yíng)”,就要樹(shù)立“我的崗位我經(jīng)營(yíng)、我的崗位我做主”的經(jīng)營(yíng)理念,發(fā)揮好“一人一表”的激勵作用,落實(shí)生產(chǎn)、工藝、設備改革,在“綜合”這本大賬上全面發(fā)力。
全盤(pán)統籌+工藝改革
效益提升貫穿始終
浮選是選礦系統的最后一道工序,對選礦產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量影響很大。從去年開(kāi)始,嵐縣礦業(yè)公司打開(kāi)思路,以全工序共同為浮選作業(yè)創(chuàng )造條件為導向,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、科學(xué)分析原因,將過(guò)去以磨磁為中心的生產(chǎn)組織運行模式改為以浮選為中心的生產(chǎn)組織運行模式,打破以往各工序間“各自為戰”的傳統。該公司選礦部自動(dòng)化室主任工程師趙圣奎介紹,他們研發(fā)了浮選專(zhuān)家系統,現在可以百分百遠程自動(dòng)化控制藥劑量,不僅提高了浮選金屬回收率,而且降低了藥劑單耗,提高了工作效率。
磨磁工序成本在選礦工序成本中占比很大,其中半自磨機作業(yè)率、磨礦電耗等技術(shù)經(jīng)濟指標優(yōu)化對于磨磁工序降本增效尤為重要。該公司選礦部主任侯向澤拿出今年3月份選礦生產(chǎn)班組的“一人一表”介紹:“我們將‘一人一表’作為降本的重要抓手,把各類(lèi)技術(shù)經(jīng)濟指標全部分解納入管理、技術(shù)、崗位人員的‘一人一表’,每月進(jìn)行打分,并與績(jì)效直接掛鉤,極大地提高了全員降本的積極性、主動(dòng)性?!?/p>
該公司磨磁作業(yè)區副主管肖雄介紹,降低磨礦電耗是降本重點(diǎn),除了優(yōu)化磨機鋼球充填率、降低旋流器循環(huán)負荷、改造料倉集礦皮帶的大功率電機外,還要通過(guò)降低半自磨機功率來(lái)降低磨礦電耗。為此,該作業(yè)區根據原礦料倉料堆粒度分布特性,合理選擇集礦皮帶運行臺次進(jìn)行配料?!安淮蟛恍倓偤谩钡牡V石入磨,半自磨機的功率才會(huì )“剛剛好”。第1季度,該公司磨礦電耗為28.34千瓦時(shí)/噸,同比下降0.4千瓦時(shí)/噸,節約電費約93萬(wàn)元。
精益管理+提質(zhì)增效
亮出降本實(shí)招
絕對的精益管理,為嵐縣礦業(yè)公司帶來(lái)了絕對的經(jīng)營(yíng)效益。推行“算賬+經(jīng)營(yíng)”以來(lái),該公司每個(gè)部門(mén)都亮出降本實(shí)招。其中,該公司球團部用“顯微鏡”思維探索試驗,將生產(chǎn)成本管控重點(diǎn)落在過(guò)程管控上,以小時(shí)工藝單耗標準體系為抓手,及時(shí)分析調控。為了能趕上最優(yōu)指標數據,該公司球團部主任孫建忠有相當長(cháng)一段時(shí)間每天都撲在生產(chǎn)現場(chǎng),尋找降本“良方”。通過(guò)指標對比,并對球團加工成本構成的8個(gè)主項35個(gè)子項指示展開(kāi)攻關(guān)后,孫建忠終于精準找出單項成本增、降的關(guān)鍵貢獻點(diǎn),為工藝過(guò)程管控提供了科學(xué)精準指導。
除了設備降本外,該公司球團部將安全生產(chǎn)放在重中之重,嚴格落實(shí)對標對表的標準化點(diǎn)檢,重點(diǎn)抓專(zhuān)業(yè)管理(技術(shù))人員和崗位的點(diǎn)檢執行情況;現場(chǎng)出現故障后,逐級倒追點(diǎn)檢人員履職情況,對虛假點(diǎn)檢造成設備故障的班組給予處罰。2023年下半年,該公司單體設備故障次數比上半年減少41次。此外,通過(guò)推行設備精細化點(diǎn)檢、操作、維護,該公司燃料、耐火材料、電耗、水耗等7個(gè)單耗項明顯下降。第1季度,該公司球團加工成本較預算降低11.47元/噸,球團產(chǎn)量較預算增加3.54萬(wàn)噸。
智能“聯(lián)盟”+協(xié)同創(chuàng )新
探索極致效率
“電網(wǎng)告警窗顯示2號變電站102—1隔離刀閘變位告警,馬上去現場(chǎng)檢查確認?!睄箍h礦業(yè)公司水電作業(yè)區主管王月蘆正通過(guò)電腦屏幕前的數據給機器人下達指令。開(kāi)門(mén)、抬頭、前進(jìn),只見(jiàn)身披銀灰色戰袍、身高80厘米左右的機器人正頂著(zhù)呆萌的腦袋,有條不紊地按照規劃路徑巡檢設備。它在每一個(gè)設定點(diǎn)位前自動(dòng)對焦、掃描,檢測變電站的“五臟六腑”。它精準快速將判斷結果、現場(chǎng)照片自動(dòng)上傳,確保巡檢無(wú)死角,將隱患排除在萌芽狀態(tài),為繁、雜、難的巡檢工作解決了人工勞動(dòng)強度大、點(diǎn)檢手段單一、工作效率低等問(wèn)題。巡檢機器人投用后,該公司減少了5個(gè)運行崗位,工作效率也大大提高。
除4個(gè)變電站智能巡檢機器人外,更讓筆者感受到該公司科技力量的是擁有“千里眼、順風(fēng)耳”的智慧大腦——智慧控制中心。在這里,該公司操作人員只需要通過(guò)監控畫(huà)面,就可以實(shí)現對采礦、選礦、球團等工序,以及能源公輔、安全監測的集中監控,包括17個(gè)操作室、36套軟件系統平臺。通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+5G技術(shù),該公司礦石采掘電鏟、礦石運輸大車(chē)等設備信息被實(shí)時(shí)引入智控中心,助力職工了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息。(中國冶金報)
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